企业名称:郑州莱洁机械设备有限公司
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全自动烘干机的小编了解到:我厂采用采用一条带式输送机从炉组中部上煤,每座直立炉配一套推焦、刮焦及烘干装置,在试生产期间,发现半焦产品烘干效果差,烘干不完全,若产品满杠,只能烘干表面产品,至使半焦产品质量不达标,含水量约为21%―23%,通过调整烘干煤气及空气工艺参数,多次进行试验,但产品烘干效果不明显。针对此问题对烘干机设备进行改造,从而保证产品的含水量达标。此次改造主要包括以下几点:
1、将原21.5m长烘干机中部打断,分为二段,并将原有烘干装置安装至一段烘干机,同时增设一套烘干装置安装至二段烘干机。
2、将一段烘干机坡度从原有的12°提高为16°,二段烘干机未做改造。
3、对一段和二段烘干机铺设耐火骨料及铸石板。
烘干机传动设备参数:(此次改造,未更换设备,新增一套烘干装置)
烘干机电机
型号:XWED106-122.5-5.5 中心高325mm
配套G系列轴流风机:
型号:TYPE-132A 功率90W 风量:880m3/h 转速:1400H/min 电压:380V 风压:70pa 数量:2套
一、产品水份得到保证
生产运行期间,对半焦产品每天进行化验,相比未改造前含水量21%―23%现降至16-17%左右,达到陕西省推荐半焦产品质量标准。半焦烘干率从原来的40%提高至80%―85%,确保了产出的半焦烘干全面化。
将一段烘干机坡度由12°提高为16°,极大的增加了滤水量,使得剩余氨水回水量增大,降低了水损耗,同时也提高了二段的烘干效果。
二、烘干机底板易磨损解决
原烘干机设备采用16mm厚渗碳耐磨钢板做为底板,防止刮杠在持续运行过程中,造成底板磨穿,出现洒料现象,全自动烘干机的小编了解到:试生产期间,由于高温持续运行,仍出现底板变形和磨损情况,针对此问题,此次改造采用5mm厚耐火骨料铺底,上部采用铸石板将烘干机全部砌筑完毕,(铸石板的特性高度耐磨,耐酸碱腐蚀性能,而且具有延长设备使用的周期,减少维修工时,提高生产效率)
铸石板在刮杠的持续运行下,造成铸石板表面光滑,减少了摩擦力,降低了运行噪音。但应注意在安装过程中,铸石板整体的水平性,防止高低不平,刮杠在运行过程中,引起的铸石板上翘,造成设备损伤,若在运行期间出现掉落现象,应及时进行维护。
随着兰炭行业不断发展,规模逐渐扩大,造成兰炭供大于求,目前形势日益严峻。那么,品质第一将成为我公司以及全行业的根本出发点和中心点。在以后的工作中,我们应以提高半焦质量为目标,逐步改进生产工艺和设备,提高生产管理水平,降低成本,力争打造一流的半焦产品。
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